第79章 首台灵能蒸汽机的组装过程(2/2)

安全保护模块的安装是控制系统的重中之重,包括压力超限泄压阀、温度过高紧急停机装置与灵能短路保护系统。安装泄压阀时,技术人员反复调试弹簧压力,确保当燃烧室压力超过设计值 1.2 倍时,泄压阀能自动开启;紧急停机装置则与所有传感器联动,一旦某一参数超标,能在 0.5 秒内切断灵能供应,停止设备运行;灵能短路保护系统通过在电路中串联灵能熔断器,当出现短路时,熔断器能瞬间熔断,保护核心部件不受损坏。所有安全装置安装完成后,质量检测组进行了 10 次模拟故障测试,每次设备都能准确触发保护机制,证明安全系统可靠。

在组装过程中,跨团队的协作尤为重要。当核心部件组安装灵能催化线圈时,发现线圈的灵能输出不稳定,控制系统组立刻前来协助,通过数据采集终端监测线圈的电流变化,发现是线圈的接线端子接触不良,经过重新焊接,问题得以解决;辅助系统组安装净化塔时,需要核心部件组调整燃烧室的位置,为净化塔留出足够的安装空间,两组人员共同测量、协商,最终确定了最佳布局。修仙者队伍也全程参与,不仅在部件修复、熔接等环节提供法术支持,还在组装过程中感知灵能流动,及时发现设计中未考虑的灵能干扰问题,提出优化建议。

组装工作进入尾声时,团队面临最后一项挑战 —— 整体气密性测试。灵能蒸汽机的燃烧室、膨胀室与输送管道构成密闭系统,若存在泄漏,会导致灵能损耗与安全隐患。质量检测组采用灵能加压法,向系统内注入高压灵能,同时用灵能泄漏检测仪在各接口处扫描。当检测到膨胀室与活塞的接口处存在微弱泄漏时,技术人员拆开接口,发现是密封层局部破损。灰色道袍修士用灵能修复术对密封层进行修补,再重新安装接口,再次测试时,泄漏完全消除,系统气密性符合设计标准。

经过 28 天的日夜奋战,首台灵能蒸汽机 “灵源一号” 终于完成组装。当林一按下启动按钮时,燃烧室开始加热,灵能活化液在灵能催化下产生高压蒸汽,推动活塞运转,通过齿轮减速箱带动发电机发电,灵能数据采集终端显示各项参数稳定:灵能转化率 48%,热能利用率 39%,传动效率 92%。车间内爆发出热烈的欢呼声,参与组装的技术人员、修士与工程师们相互拥抱,眼中满是激动与自豪。老铁抚摸着蒸汽机的燃烧室,感慨道:“从设计图纸到实物,我们终于做到了!这台机器不仅是一个设备,更是灵能技术与现代工业融合的见证。”

首台灵能蒸汽机的组装成功,为后续的量产奠定了坚实基础。团队在组装过程中积累的经验,如核心部件的精准对接方法、灵能与机械系统的协同调试技巧、跨团队的协作流程等,都被整理成《灵能蒸汽机组装规范》,用于指导后续生产。同时,组装中发现的设计优化点,如活塞密封结构的改进、灵能传感器的布局调整等,也被反馈给研发团队,进一步提升了灵能蒸汽机的性能。

在 “灵源一号” 的启动仪式上,林一站在蒸汽机旁,对前来参观的各地代表说:“首台灵能蒸汽机的组装成功,标志着灵源区域在能源技术领域迈出了关键一步。它证明了灵能技术与现代工业不仅可以共存,还能相互促进,创造出更强大的生产力。未来,我们将继续优化技术,推动灵能蒸汽机在更多领域的应用,为守护和平、改善民生贡献力量。”

夕阳透过装配车间的玻璃窗,洒在 “灵源一号” 的金属外壳上,机器运转的轰鸣声如同有力的心跳,诉说着灵源区域技术创新的故事。林一知道,首台灵能蒸汽机的组装只是一个开始,未来还有更多的技术高峰等待攀登,但只要团队保持这份专注与协作,灵源区域的能源事业必将迎来更广阔的未来。