第79章 首台灵能蒸汽机的组装过程(1/2)

在灵石矿渣能量转化技术逐步推广的同时,灵源区域首台融合现代蒸汽机原理与灵能技术的原型机 ——“灵源一号” 的组装工作,在研发中心的大型装配车间内紧锣密鼓地展开。这台蒸汽机凝聚了灵能技术团队、现代工程研究所、修仙者队伍的数月心血,其组装过程不仅是对前期设计的验证,更是灵能技术与现代工业融合的关键实践。为确保组装顺利,林一亲自牵头成立组装专项小组,将团队分为核心部件组、辅助系统组、控制系统组和质量检测组,明确各组职责与协作流程,还提前一周完成了零件清点、场地改造与设备调试。

组装工作正式启动的第一天,装配车间内一片忙碌。地面上用白色标线划分出清晰的作业区域,核心部件区整齐摆放着灵钨 - 炎晶玉复合材料制成的加热管、燃烧室,辅助系统区的灵能活化液储罐、净化塔部件有序排列,控制系统区的灵能数据采集终端、智能调度模块已完成通电测试。林一站在车间中央的装配图纸前,对所有参与人员强调:“‘灵源一号’的组装没有先例可循,每一步都要严格按照设计参数执行,遇到问题及时沟通,绝不能因疏忽留下安全隐患。”

核心部件组率先行动,首要任务是安装燃烧室与加热管。燃烧室采用整体铸造的灵钨 - 炎晶玉复合材料,重量达 800 公斤,需要借助灵能起重机吊装。老铁作为核心部件组组长,亲自操控灵能起重机,缓慢将燃烧室吊至预设基座上方。当燃烧室距离基座仅剩 10 厘米时,他突然下令暂停:“基座的定位销与燃烧室的销孔偏差约 2 毫米,若强行落下会导致部件损伤。” 技术人员立刻用灵能校准仪测量,确认偏差后,用特制的灵能铣刀对销孔进行微调。经过半小时的精准修正,燃烧室成功落位,与基座的贴合度误差控制在 0.5 毫米以内,满足设计要求。

接下来是加热管的安装。加热管为螺旋状结构,由灵钨合金制成,管壁厚度仅 3 毫米,且表面刻画着精密的灵能纹路,安装时需避免碰撞导致纹路破损。核心部件组的技术人员采用 “分段吊装 + 手动对接” 的方式,先将每段加热管通过小型灵能吊具吊至燃烧室接口处,再由两名经验丰富的技师手动调整角度,确保加热管的接口与燃烧室的预留接口完全对齐。安装到第三段加热管时,技师发现接口处的灵能纹路存在细微错位,若直接对接会影响灵能传导。灰色道袍修士立刻上前,用灵能笔蘸取特制的灵能修复液,沿着纹路仔细修补,待修复液凝固后,灵能检测仪显示纹路传导正常,加热管顺利对接。

燃烧室与加热管安装完成后,核心部件组开始组装膨胀室与活塞组件。膨胀室的核心是灵能驱动的活塞,其密封性能直接影响蒸汽机的效率。现代工程研究所的赵工带来了现代蒸汽机的活塞密封技术,指导技术人员在活塞表面包裹三层密封材料:最内层是耐高温的灵能陶瓷涂层,中间层是柔性的灵脂棉,外层是抗磨损的玄铁合金薄片。安装过程中,技术人员发现活塞与膨胀室的间隙比设计值小了 0.1 毫米,可能导致运行时卡顿。赵工提出用灵能加热的方式轻微膨胀膨胀室:“灵钨合金在灵能加热下会产生微小形变,我们可以通过精准控制加热温度,将间隙调整至设计值。” 技术人员用灵能加热线圈对膨胀室均匀加热,同时用千分尺实时测量间隙,当温度升至 120c时,间隙达到 0.3 毫米的设计要求,活塞顺利装入膨胀室,推动测试时运行流畅,无卡顿现象。

核心部件组装过半时,辅助系统组开始同步安装灵能活化液储罐与输送管道。灵能活化液储罐采用双层结构,内层为防腐的寒铁合金,外层包裹灵能保温层,防止活化液在低温环境下凝固。安装储罐时,辅助系统组遇到了管道对接难题:活化液输送管道采用灵能水晶纤维增强的复合材料,质地较脆,与储罐接口的焊接需要极高的精度。老铁提出借鉴修仙界的 “灵能熔接术”,由擅长该法术的修士用灵能将管道与储罐接口的金属熔化,再通过灵能引导使其紧密结合。修士手持灵能熔接棒,将灵能注入接口处,金属逐渐呈现熔融状态,技术人员则用特制夹具固定管道位置,待金属冷却后,接口处形成均匀的焊缝,经过压力测试,无任何泄漏。

净化系统的安装同样关键,其核心是灵能净化塔的组装。净化塔内部需填充灵脂棉吸附层与灵能催化网,安装时需确保吸附层均匀分布,催化网与塔壁紧密贴合。辅助系统组的技术人员先在塔内壁刻画定位纹路,再将灵脂棉裁剪成与塔内径匹配的圆形,按照每层 5 厘米的厚度逐层铺设,每铺三层就用灵能压实一次,确保吸附层密度均匀。灵能催化网的安装则需要精准对齐塔壁的电极接口,技术人员用灵能定位仪校准位置,再通过螺栓固定,通电测试时,催化网发出均匀的淡蓝色光芒,证明安装合格。

控制系统的组装是最后也是最复杂的环节,涉及灵能数据采集、智能调度与安全保护三大模块。控制系统组的小陈带领团队首先安装灵能数据采集终端,在蒸汽机的关键部位(如燃烧室、膨胀室、输送管道)布设了 20 个灵能传感器,用于实时监测温度、压力、灵能输出等参数。传感器的接线需要与控制系统的主板精准对接,每个接线端子的误差不能超过 0.01 毫米。技术人员借助显微镜进行接线操作,每接完一个端子就用万用表测试通断,确保无接触不良。

智能调度模块的安装需要将灵能蒸汽机与灵能电网的调度系统对接,实现数据交互与远程控制。现代工程研究所的技术人员编写了专用的通讯协议,通过灵能信号转换器将蒸汽机的运行数据转换为电网系统可识别的格式。在对接测试时,发现数据传输存在延迟,最长可达 1 秒,不符合实时调控要求。赵工分析后认为是信号转换器的灵能传导效率不足,团队立刻更换了高性能的灵能水晶芯片,优化通讯协议,再次测试时,数据传输延迟降至 0.1 秒以内,满足远程控制需求。

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