第181章 寻找原因(2/2)

“还是不行!”陈德抓起一块铁锭,声音带着一丝颤抖和焦急,“这焦炭火是猛了,可铁还是不够好!问题到底出在哪里?!”

工匠们再次围拢过来,气氛比上次更加凝重。失败并不可怕,可怕的是找不到方向。李侔蹲下身,仔细察看着新出炉的铁锭断面,又拿起一块第一次的废铁对比着,眉头紧锁。他忽然问道:“诸位师傅,这焦炭火力是猛了,但炉内风是否足够?火候是否均匀?矿石和焦炭、石灰的比例是否恰当?还有,这炉火,我们是否真的知道它烧到了多少度?”

一连串的问题,点醒了众人。一位负责鼓风的老工匠迟疑地说:“鼓风橐囊是比上次用力了,但风进去后到底吹得怎么样,炉子里面啥样,咱也看不见啊……”另一位负责投料的工匠也补充:“矿石和焦炭是一层一层铺的,可铺得匀不匀,有没有地方堵了、烧不透,也难说。至于炉温……老法子就是看炉火颜色和铁水流的快慢,可这高炉比咱以前用的土炉子大太多了,光看外面,怕是……”

“问题就在这里!”李侔站起身,似乎找到了症结所在,“我们有了好料(焦炭),有了好炉(高大的新炉),但‘烹制’的火候和手法还不够精细!如同庖厨做菜,猛火有了,但何时下料,如何翻炒,火候几分,尚需摸索!”

他立刻做出部署:

一. 改进鼓风:命工匠加装更多人力鼓风橐囊,并联使用,并尝试改进风道设计,力求将风更强劲、更均匀地送入炉膛深处。

二. 优化装料:由经验最丰富的工匠亲自监督装料,严格规定矿石、焦炭、石灰石(助熔剂)的配比和分层铺设的厚度、均匀度。钱江海安排人手专门负责称量、记录。

三. 探温与观察:工匠们想出了土办法——用长铁钎定期从炉体预留的观察孔小心探入,抽出后迅速观察铁钎尖端的熔化程度和颜色变化,以此粗略判断炉内不同区域的温度。同时,更加仔细地观察铁水流出的状态(流速、亮度、表面氧化膜形态)和出炉铁锭的凝固情况。

四、 反复试验,记录分析:李侔强调,每一次开炉,无论成功与否,都必须详细记录所有参数:焦炭用量与块度、矿石种类与用量、石灰石用量、鼓风强度(以拉动橐囊的人数和频率估算)、装料方式、冶炼时间、探温观察结果、铁水及成品铁锭状态。由账房们汇总分析,寻找最佳组合。