第591章 液压成型的潜艇技术(2/2)
王总工展示了一套经济型液压方案:这是我们在军转民项目中开发的版本,通过优化控制系统和采用国产关键部件,成本降低了50%,但核心性能得到保证。
回到深圳后,团队立即投入设备改造。最大的挑战是如何在保证精度的同时提高生产效率。
潜艇部件是单件精密成型,齐铁军指出,我们的生产线需要批量化的高效解决方案。
李秀兰提出创新方案:可以采用分段压力控制策略,关键区域精密成型,一般部位优化工艺参数。
试制过程充满挑战。第一个星期,新安装的比例阀响应速度不达标。技术团队连续奋战72小时,最终通过改进控制算法解决了问题。
第二个星期,板材的回弹量又出现异常。李秀兰带着工艺员小王,做了二十多次回弹补偿试验。小王的手被钢板划伤,但仍然坚持记录每一组数据。
最困难的是工艺稳定性测试。老液压工赵师傅起初对新系统持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解压力控制原理,手把手教他新的操作方法。当第一批完美成型的门板下线时,赵师傅激动地说:我干了二十五年液压成型,从没见过这么精准的曲面!
新的液压系统投入使用后效果显着。成型精度提高到0.2毫米,完全达到北欧客户要求。更令人惊喜的是,新工艺还将材料利用率提高了15%,生产效率提升30%。
挪威客户奥尔森先生再次验货时,带着专用检具进行了全面检测。最后他满意地说:这样的成型水平已经超过欧洲标准!他当场签订了五年供货协议,并将订单量增加了60%。
消息传开后,北欧其他客户也纷纷前来考察。更让人振奋的是,瑞典皇家理工学院主动提出合作,希望共同成立液压成型研发中心。
在季度总结会上,沈雪梅宣布:本月产品成型精度合格率99.5%,材料成本降低15%,为企业开拓北欧市场奠定了坚实基础。
齐铁军提出新计划:我们正在研究将精密液压成型技术推广到空调面板生产线。
王大虎补充:还计划开发智能监控系统,实现成型过程的实时优化。
夜幕降临,沈雪梅站在崭新的液压成型线前,看着精准成型的曲面门板,心中充满自豪。这项突破不仅让中国制造在精密成型领域达到新的高度,更展现了产业工人追求卓越的工匠精神。
她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将数字化仿真技术应用于成型工艺优化......