第591章 液压成型的潜艇技术(1/2)

1994 年 9 月,深圳的初秋时节,阳光依旧火辣,酷热难耐。在冰箱总厂的钣金车间里,工人们忙碌地穿梭着,为出口北欧的新一代节能冰箱加紧生产。

这款新产品在设计上采用了创新的曲面门板,不仅外观时尚,而且能有效减少能源消耗。然而,就在液压成型这个关键环节,工人们遇到了前所未有的技术难题。

“成型精度又出现偏差了!”年轻的工艺员小张指着三坐标测量仪上的数据,焦急地喊道。他的声音在嘈杂的车间里显得格外突出。“在门板曲面区域,实际尺寸与设计图纸偏差达到了 0.5 毫米。”

这一偏差意味着门板无法完美地与冰箱主体贴合,不仅影响产品的外观,还可能导致密封性能下降,从而影响冰箱的制冷效果。

就在这时,刚从瑞典考察液压成型技术归来的李秀兰匆匆赶到了成型车间。她一头短发,干练利落,眼神专注而犀利。

李秀兰径直走到三坐标测量仪前,仔细查看了数据。然后,她快步走到成型机旁,蹲下身子,仔细检查模具和板材的配合情况。

“嗯……”李秀兰眉头微皱,沉思片刻后说道,“这是液压系统压力控制精度不足导致的。现有设备的压力波动已经超出了允许范围,所以才会出现这样的偏差。”

车间主任齐铁军面色凝重地站在生产线旁,手中拿着北欧客户提供的技术规范文件,仔细对比着产品的成型情况。他眉头紧锁,心中暗自思忖:“斯堪的纳维亚地区对产品外观的要求简直是严苛到了极点,这样的成型偏差肯定会导致整批产品被降级处理。”

正当齐铁军忧心忡忡之际,挪威最大的家电进口商奥尔森先生突然到访。他快步走进车间,径直来到检测报告前,脸色瞬间变得严肃起来。奥尔森先生指着报告上的数据,毫不客气地说:“如果这个成型精度的问题不能得到妥善解决,我们将毫不犹豫地取消这批价值 700 万美元的订单。”

这突如其来的消息如同一道晴天霹雳,让在场的所有人都惊愕不已。当晚,公司紧急召开技术会议,商讨应对之策。会议室内气氛凝重,大家都沉默不语,只有齐铁军焦虑地来回踱步。

就在这时,一直默默思考的沈雪梅突然开口说道:“我想起之前参观潜艇制造厂时看到的一些技术,也许可以给我们一些启示。”她的话语引起了众人的关注,大家纷纷将目光投向她。

沈雪梅继续回忆道:“潜艇耐压壳体的制造采用了一种特种液压成型技术,他们对压力的控制非常精密,能够将成型精度控制在极小的范围内。我想,我们是否可以借鉴一下这种技术呢?”

她的提议让大家眼前一亮,仿佛看到了一线曙光。第二天一大早,技术团队便迫不及待地启程前往青岛某船舶制造研究所,希望能从那里找到解决问题的方法。

到达研究所后,液压专家王总工程师热情地接待了他们。在听取了技术团队的来意后,王总工程师详细介绍了潜艇耐压壳体的成型技术。

“潜艇耐压壳体的成型确实有其特殊要求,”王总工程师解释道,“我们采用了多级压力控制和实时补偿技术,通过精确的压力调节和实时监测,能够将成型精度控制在 0.1 毫米以内。”

但军用级液压系统成本太高,负责设备的副厂长提出疑问,如何控制改造成本?

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