第590章 钣金线(2/2)
这个方案虽然看似简单,但其实施过程却充满了各种困难和挑战。在改造的第一个星期里,新安装的温控系统稳定性明显不足,频繁出现故障。
面对这一突发状况,技术团队毫不退缩,他们日夜坚守岗位,连续奋战了整整五个昼夜。经过不懈努力,终于找到了问题的根源,并通过增加备用制冷单元的方法,成功地解决了温控系统稳定性不足的问题。第二个星期,材料的热膨胀系数又出现波动。李秀兰带着材料工程师小刘,做了三十多次材料试验。小刘的手被试样划伤,但仍然坚持记录每一组数据。
最困难的是工艺稳定性测试。老钣金工陈师傅起初对新系统持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解温控原理,手把手教他新的操作规范。当第一批精度达标的产品下线时,陈师傅激动地说:我干了二十八年钣金,从没见过这么精准的配合间隙!
新的温控系统投入使用后效果显着。钣金件尺寸精度稳定在0.3毫米以内,完全达到美国标准。更令人惊喜的是,新系统还将模具寿命提高了40%,生产成本降低15%。
美国客户约翰逊先生再次验货时,带着激光跟踪仪进行了全面检测。最后他满意地说:这样的制造水平已经超过美国工厂!他当场签订了三年供货协议,并将订单量增加了70%。
消息传开后,北美其他客户也纷纷前来考察。更让人振奋的是,美国机械工程师学会主动提出合作,希望将这项技术纳入新的行业标准。
在季度总结会上,沈雪梅宣布:本月产品尺寸精度合格率99.8%,模具成本降低20%,北美市场份额提升25%。
齐铁军提出新计划:我们正在研究将精密成型技术推广到空调室外机外壳。
王大虎补充:还计划开发智能补偿系统,实现加工参数的自动优化。
夜幕降临,沈雪梅站在恒温加工单元前,看着工人们熟练地操作新设备,心中充满自豪。这项突破不仅让中国制造在精密成型领域达到新的高度,更展现了产业工人追求卓越的工匠精神。
她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将数字化仿真技术应用于模具设计......