第584章 液压系统的深海淬炼(2/2)

潜艇密封是定制生产,齐铁军指出,我们的生产线需要标准化的解决方案。

李秀兰提出创新方案:可以采用模块化密封设计,关键部位使用高性能材料,一般部位优化现有工艺。

试制过程充满挑战。第一个星期,新材料的耐低温性能不达标。技术团队连续奋战四个昼夜,最终通过调整材料配方解决了问题。

第二个星期,密封件的安装工艺又出现异常。李秀兰带着工艺员小张,做了二十多次安装试验。小张的手被工具磨出水泡,但仍然坚持记录每一个数据。

最困难的是系统耐久性测试。老钳工赵师傅起初对新工艺持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解技术原理,手把手教他新的安装方法。当第一批产品通过严苛测试时,赵师傅激动地说:我装了二十年液压系统,从没见过这么可靠的密封!

新的密封系统投入使用后效果显着。在模拟北欧严寒环境的测试中,系统可靠性提高三倍,完全达到客户要求。更令人惊喜的是,新系统还将能耗降低了15%,噪音降低到35分贝以下。

瑞典客户安德森先生再次验货时,对改进效果十分满意:这样的可靠性已经超过欧洲标准!他当场签订了五年供货协议,并将订单量增加了60%。

消息传开后,北欧其他客户也纷纷前来考察。更让人振奋的是,瑞典皇家理工学院主动提出合作,希望共同成立液压技术研发中心。

在季度总结会上,沈雪梅宣布:本月产品可靠性达标率100%,能耗降低15%,北欧市场份额提升25%。她特别表扬了液压技术攻关小组的突出贡献。

齐铁军提出新计划:我们正在研究将高压密封技术推广到空调系统。

王大虎补充:还计划开发智能监测系统,实现密封状态的实时监控。

夜幕降临,沈雪梅站在测试台前,看着平稳运行的液压系统,心中充满自豪。这项突破不仅让中国制造在液压技术领域达到新的高度,更展现了产业工人勇于创新的精神。

她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将智能控制技术应用于系统优化......

窗外,早春的月光洒在崭新的生产线上,工人们结束了一天的工作。每个人的脸上都洋溢着技术突破带来的成就感,他们知道,今天的每一次创新都在为中国制造的明天积蓄力量。