第584章 液压系统的深海淬炼(1/2)

1994年2月,深圳的早春还带着冬日的余寒。冰箱总厂总装车间里,工人们正在为出口北欧的新一代节能冰箱加紧生产。新产品采用了创新的液压传动系统,却在关键的密封环节遇到了前所未有的技术难题。

“液压油又泄漏了!”年轻的技工小王满脸焦急地指着刚下线的压缩机,声音中透露出一丝无奈和沮丧。这已经不是第一次出现这种情况了,在高压测试中,液压系统密封处竟然出现了渗漏,这无疑对整个系统的稳定性产生了严重影响。

就在众人焦急之际,刚从德国考察液压技术归来的李秀兰匆匆赶到了测试台前。她的到来仿佛给大家带来了一线希望,毕竟她是这方面的专家。李秀兰迅速走到压缩机前,仔细检查起密封件的安装位置。她的眉头微微皱起,似乎发现了问题所在。

经过一番观察和思考,李秀兰语气肯定地说:“这是密封材料在高压下的弹性变形不足导致的。现有密封件的耐压等级明显达不到新系统的要求。”她的话让在场的人都意识到问题的严重性,车间主任齐铁军更是面色凝重。

齐铁军拿出北欧客户提供的技术标准,与测试数据进行仔细对比。他发现,斯堪的纳维亚地区的严寒环境对系统可靠性的要求极高,而这样的泄漏问题必然会导致整机性能下降,这对于公司来说无疑是一个巨大的挑战。

就在大家忧心忡忡的时候,瑞典沃尔沃公司的技术专家安德森先生突然到访。他的到来让原本紧张的气氛变得更加凝重。安德森先生径直走到测试台前,查看了相关数据后,脸色变得异常严肃。

“如果液压系统的问题不能在三周内得到解决,我们将不得不取消这批价值 800 万美元的订单。”安德森先生的话如同一道晴天霹雳,让在场的所有人都惊愕不已。

当晚,紧急技术会议在紧张的氛围中召开。沈雪梅站在会议室的中央,灯光映照在她专注的脸上,她回忆起不久前参观潜艇制造厂的经历。

“潜艇的液压系统需要在深海的高压环境下工作,”沈雪梅说道,“他们所采用的特种密封技术或许能给我们一些启发。”

她的话语引起了与会者们的思考和讨论。第二天,技术团队毫不犹豫地踏上了前往青岛某船舶液压研究所的旅程。

研究所内,密封专家周总工程师热情地接待了他们。在一间宽敞明亮的会议室里,周总工详细介绍了潜艇液压系统的特殊技术要求。

“潜艇液压系统面临着极端的压力和恶劣的工作环境,”周总工解释道,“我们采用了复合密封材料和特殊的结构设计,确保在高达30兆帕的压力下仍能保持绝对密封。”

然而,负责成本的副厂长提出了一个关键问题:“军用级别的密封系统成本过高,我们如何在保证性能的前提下控制生产成本呢?”

周总工微笑着,似乎早有准备。他展示了一套经济型密封方案,这是他们在军转民项目中开发的版本。

“通过优化材料配方和结构设计,我们成功地将成本降低了50%,”周总工自信地说,“但核心性能得到了保留,完全能够满足你们的需求。”

回到深圳后,团队立即投入技术攻关。最大的挑战是如何在保证密封性能的同时适应批量生产。

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