第169章 龙国钢铁产量提 30%-上(1/2)

筹备期间,基地还进行了 3 次小规模试具现,每次具现 100 吨铁矿,均取得成功。试具现的铁矿砂被送往国内最大的钢铁厂 —— 首钢集团进行冶炼测试,结果显示:铁矿砂的铁含量达 67.8%,硫、磷等有害杂质含量低于 0.01%,冶炼时的焦炭消耗降低 15%,钢水合格率提升至 99.9%,各项指标均远超普通进口铁矿。“这是我从事钢铁行业 30 年来见过的最好铁矿!” 首钢集团的冶炼专家在测试报告中写道,“有了这种铁矿,我们的高端钢材产量至少能提升 25%。”

具现启动当天,基地的万倍具现车间成为全国关注的焦点。通过专属通信渠道的实时直播,国内各大钢铁厂、政府部门、科研机构的人员都在屏幕前见证这一历史性时刻。

上午 9 点整,首批 100 吨黑石山铁矿样本被送入具现舱。控制台显示,样本的纯度为 72%,杂质主要为二氧化硅,含量仅 2.3%。老王按下 “开始具现” 按钮,舱内的能量纹路瞬间变为亮白色,样本在能量场中开始分解 —— 肉眼可见的黑色铁矿逐渐变得透明,最终化为一团闪烁的粒子云。

“粒子分解完成,开始重组!” 控制台的语音提示响起,粒子云在舱体另一侧快速聚合,先是形成细小的粉末,随后逐渐堆积,最终变成一堆泛着金属光泽的铁矿砂。整个过程持续了 15 分钟,当舱门缓缓打开时,一股灼热的气息扑面而来 —— 刚具现完成的铁矿砂温度高达 80c,但颗粒均匀,没有任何结块。

“立即采样检测!” 张磊一声令下,勘探组的队员们穿着隔热服,迅速采集了 10 份样本,送往车间旁的临时检测室。5 分钟后,检测结果出来:铁矿砂的铁含量 71.8%,纯度损耗仅 0.2%,杂质成分与原样本完全一致,符合预设标准。“成功了!” 车间内爆发出热烈的掌声,观察窗前的林舟也松了一口气,脸上露出欣慰的笑容。

随着首批具现成功,后续批次的具现工作有条不紊地展开。每 15 分钟完成一批次 100 吨的具现,车间内的传送带将铁矿砂自动转运至冷却区,降温后再送往存储仓库。为了确保效率,基地实行 “三班倒” 制度,24 小时不间断具现,每天能完成 96 批次,具现铁矿砂 9600 吨,按万倍计算相当于 9.6 亿吨 —— 这一产量,相当于龙国最大铁矿鞍钢集团全年的原矿产量。

具现过程中,跨部门的协作体现得淋漓尽致:勘探组的小王通过实时数据监控,发现第 127 批次铁矿的纯度略有下降,立刻调整模板库参数,确保后续批次恢复正常;防御组的无人机巡逻时,发现远处有几只野骆驼靠近警戒区,李虎迅速派出队员引导,避免其干扰运输路线;物资组的老周则根据仓库库存情况,实时调度卡车,确保铁矿砂不积压,运输不中断。

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