第134章 月产量突破百万(1/2)

滨海市,“新能材料科技”的生产指挥中心内,巨大的电子屏幕如同一幅动态地图,实时跳动着各厂区的产能数据。

林志军站在屏幕前,目光紧紧锁定“恒力电池组装厂”改造后的产线模块。

那条曾因持续亏损而死气沉沉的生产线,此刻正以稳定且高效的节奏,将“原子级调控”石墨烯材料转化为一颗颗精密的电池电芯。

数据流的每一次跳动,都预示着产能的悄然攀升。

三个月前,“新能材料”以“债转股”方式收购“恒力电池组装厂”的消息,曾在业内掀起涟漪。

外界多猜测“新能材料”会如何消化这家“烫手山芋”。

而如今,答案正通过屏幕上不断刷新的数字,清晰地展现在眼前。

收购完成的次日,林志军便启动了“产能整合攻坚计划”。

苏晓晴带领技术团队,第一时间扎进“恒力”的旧厂房。

更换老化的检测模块,植入“新能材料”自主研发的“智能质控系统”,让组装精度与第三代石墨烯电池的“原子级”要求严丝合缝;

优化生产线布局,引入更高效的agv物流传输系统,使电芯从涂布、组装到检测的全流程效率,硬生生提升了40%。

“王叔,您看这台组装机器人的参数曲线,调整到这个区间,电芯的一致性误差能控制在0.02mm以内。”

产线改造现场,王建国正拿着平板电脑,耐心给原“恒力”的老技工讲解新系统逻辑。

老技工眯着眼,在纸上仔细记录。

粗糙的手指划过屏幕时,眼神里不再有过去的迷茫,取而代之的是对新技术的好奇与掌握后的笃定。

人员整合同样是场“硬仗”。

王建国没有简单裁撤“恒力”老员工,而是联合人力资源部,开展了多轮“技术+文化”融合培训。

白天,“新能材料”的工程师手把手教老技工操作新设备;

晚上,公司组织“创业故事分享会”,让老员工们感受“新能材料”从302实验室到行业新锐的奋斗历程。

“以前在‘恒力’,干多干少一个样,现在不一样了,技术好、效率高,奖金能多拿一大截!”

一位在“恒力”干了五年的老技工,在培训后拍着胸脯对王建国说。

“王工,您放心,这新设备,我肯定能玩转!”

整合初期,新老设备的兼容性、员工操作习惯的差异,曾让产线效率频频“卡壳”。

一次夜班,一条改造后的产线因软件与硬件的微小冲突,突然停机。

负责该线的组长急得满头大汗,对着控制台乱按却毫无头绪。

林志军接到消息时,已是深夜。

他立刻驱车赶到厂区。

没有指责,他直接召集苏晓晴、王建国和技术骨干,在产线旁开起“现场办公会”。

“问题不在设备,也不在人,”

他指着停机的机器人,语气沉稳。

“是‘新’与‘旧’还没真正‘捏合’。技术团队连夜排查,找出兼容性最优解;王叔,你组织老技工和我们的工程师结对,手把手教、手拉手学,磨合的痛要忍,但解决问题的态度不能松。”

在他的协调下,技术与生产团队拧成一股绳。

苏晓晴带着工程师守在产线旁,逐行排查代码、优化系统;

王建国每天泡在车间,记录员工操作难点,调整培训方案;

老技工们也被“新能材料”的务实态度打动,主动分享多年组装经验,帮技术团队更快锁定问题根源。

就这样,一条线一条线攻坚,一个问题一个问题解决。

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