第582章 压缩机轴承的深海淬炼(2/2)

李秀兰提出创新方案:可以采用分组加工策略,关键工序使用高精度设备,一般工序优化现有工艺。

改造过程充满挑战。第一个星期,新安装的磨床热变形导致精度不稳定。技术团队连续奋战四个昼夜,最终通过增加恒温系统解决了问题。

第二个星期,磨削液的过滤精度又出现异常。李秀兰带着工艺员小张,反复调试过滤参数。小张的手被化学品灼伤,但仍然坚持记录每一组数据。

最困难的是工艺验证阶段。老磨工王师傅起初对新工艺持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解振动研磨的原理,手把手教他新的操作要领。当第一批轴承通过噪音测试时,王师傅激动地说:我磨了二十五年轴承,从没见过这么光滑的滚道!

新的加工系统投入使用后效果显着。轴承噪音降低到36分贝,完全达到北欧静音标准。更令人惊喜的是,新工艺还将轴承寿命提高了50%,能耗降低8%。

丹麦客户汉森先生再次验货时,带着专业声学设备进行了全面检测。最后他满意地说:这样的静音水平已经超过欧洲产品!他当场签订了五年供货协议,并将订单量增加了70%。

消息传开后,北欧其他客户也纷纷前来考察。更让人振奋的是,瑞典一家科研机构主动提出合作,希望将这项技术应用于风力发电设备。

在年底总结会上,沈雪梅宣布:本月产品静音达标率100%,轴承寿命提升50%,为企业赢得了首张进入北欧高端市场的通行证

齐铁军提出新计划:我们正在研究将精密轴承技术推广到空调压缩机生产线。

王大虎补充:还计划开发智能检测系统,实现轴承质量的实时监控。

夜幕降临,沈雪梅站在崭新的磨加工生产线前,看着银光闪闪的轴承套圈,心中充满自豪。这项突破不仅让中国制造在精密加工领域达到新的高度,更展现了产业工人追求卓越的工匠精神。

她翻开工作笔记,在新的一页写下:明年重点:将智能制造技术应用于全工艺流程......

窗外,冬雨敲打着车间窗户,工人们正在为新的订单忙碌着。每个人的脸上都洋溢着技术突破带来的自信,他们知道,这一年的辛勤付出为中国制造赢得了世界的尊重。