第579章 保温层的深海密码(2/2)
极地船舶是特殊定制,齐铁军指出,我们的生产线需要标准化的解决方案。
李秀兰提出创新方案:可以采用梯度发泡设计,关键部位使用高性能材料,其他部位优化现有配方。
试制过程充满挑战。第一个星期,新配方在低温下发泡不均匀。技术团队连续奋战五个昼夜,最终通过调整催化剂配比解决了问题。
第二个星期,泡沫的尺寸稳定性又出现异常。李秀兰带着化工工程师小刘,做了二十多次工艺试验。小刘的手被化学品灼伤,但仍然坚持记录每一个数据。
最困难的是生产线改造。老发泡工马师傅起初对新工艺持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解技术原理,手把手教他新的操作方法。当第一批产品通过严苛测试时,马师傅激动地说:我干了二十年发泡,从没见过在零下30度还能保持这么好性能的保温层!
新的保温系统投入使用后效果显着。在模拟北欧严寒环境的测试中,保温性能完全达标,能耗降低25%。更令人惊喜的是,新工艺还将生产效率提高了20%,原料损耗降低15%。
挪威客户奥尔森先生再次验货时,带着专业设备进行了全面检测。最后他满意地说:这样的节能水平已经超过欧洲产品!他当场签订了三年供货协议,并将订单量增加了50%。
消息传开后,北欧其他客户也纷纷前来考察。更让人振奋的是,瑞典一家科研机构主动提出合作,希望将这项技术应用于建筑保温领域。
在季度总结会上,沈雪梅宣布:本月产品能效全部达标,生产成本降低18%,北欧市场份额提升20%。她特别表扬了保温技术攻关小组的突出贡献。
齐铁军提出新计划:我们正在研究将高性能保温技术推广到冷柜产品线。
王大虎补充:还计划开发智能控制系统,根据环境温度自动优化运行参数。
夜幕降临,沈雪梅站在保温测试实验室里,看着在零下30度环境中稳定运行的冰箱,心中充满自豪。这项突破不仅让中国制造在节能技术领域达到新的高度,更展现了产业工人勇于创新的精神。
她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将航天相变材料技术应用于保温系统优化......
窗外,秋夜的月光洒在崭新的生产线上,工人们结束了一天的工作。每个人的脸上都洋溢着技术突破带来的成就感,他们知道,中国制造正在世界舞台上展现出新的风采。