第567章 润滑系统的深海技术(2/2)
试制过程充满挑战。第一个星期,新配方润滑油的抗乳化性能不达标。技术团队连续奋战五个昼夜,最终通过调整添加剂比例解决了问题。
第二个星期,润滑油与密封材料的兼容性又出现异常。李秀兰带着材料工程师小王,做了三十多次相容性试验。小王的手被化学试剂灼伤,但仍然坚持记录每一个数据。
最困难的是现场测试阶段。老维修工赵师傅起初对新润滑油持怀疑态度,李秀兰就耐心讲解润滑原理,手把手教他新的维护方法。当第一批使用新润滑油的压缩机通过3000小时耐久测试时,赵师傅激动地说:我修了二十年压缩机,从没见过这么稳定的润滑系统!
经过一个半月的艰苦攻关,新的润滑系统终于通过所有测试。在模拟东南亚高温高湿环境的加速测试中,润滑性能完全达标,压缩机寿命达到设计标准的1.5倍。
马来西亚客户陈先生再次验货时,带着专业设备进行了全面检测。最后他满意地说:这样的可靠性已经超过日本产品!他当场签订了三年供货协议,并将订单量增加了60%。
更令人惊喜的是,新润滑油使压缩机噪音降低到36分贝,能耗降低8%。消息传开后,东南亚其他客户也纷纷前来考察,泰国一家公司甚至提出了技术合作的意向。
在季度总结会上,沈雪梅宣布:本月产品可靠性达标率100%,能耗降低8%,东南亚市场份额提升20%。她特别表扬了润滑技术攻关小组的突出贡献。
齐铁军提出新计划:我们正在研究将高性能润滑技术推广到空调压缩机。
王大虎补充:还计划开发润滑状态监测系统,实现预测性维护。
夜幕降临,沈雪梅站在崭新的润滑检测实验室里,看着精密的分析仪器,心中充满自豪。这项突破不仅解决了产品的可靠性难题,更让中国制造在核心技术上达到了新的高度。
她翻开工作笔记,在新的一页写下:下一步重点:将航天材料技术应用于压缩机阀片......
窗外,秋夜的月光洒在车间屋顶,工人们结束了一天的工作,三三两两地走出厂区。每个人的脸上都洋溢着技术突破带来的成就感,他们知道,今天的突破将为明天的中国制造奠定更坚实的基础。