第137章 初步实验的困难(1/2)

科研楼的高温实验室里,空气里弥漫着金属加热后的灼热气息。林荞盯着高温炉的控制面板,屏幕上的温度数值像调皮的精灵,在1180c到1220c之间反复跳动,始终稳定不到预设的1200c。这已经是新课题的第十三次实验了,可温度控制不稳定的问题,始终像块巨石挡在面前。

“又波动了!”李薇盯着屏幕,语气里满是无奈。她手里的记录册上,密密麻麻记着前十二次的实验数据,每次的温度波动范围都超过20c,而对应的试样表面,无一例外都出现了长短不一的裂纹。

林荞摘下防护眼镜,揉了揉有些酸涩的眼睛。按照实验方案,三组合金试样需要在1200c的恒温环境下持续加热100小时,让铝、铬元素充分扩散形成致密的复合氧化膜。可现在高温炉的温度忽高忽低,导致试样表面的氧化膜生长不均,热应力集中在局部,最终撑出了裂纹——这些裂纹会成为氧气渗透的通道,让抗氧化性能大打折扣,实验自然无法达到预期目标。

“先停炉吧,再烧下去也没用。”林荞的声音带着一丝疲惫。实验员按下停机按钮,高温炉的炉门缓缓打开,一股热浪扑面而来,里面的三组试样泛着暗红色的光泽,表面那些细密的裂纹在灯光下清晰可见。

团队成员们围了过来,看着试样上的裂纹,脸上都写满了沮丧。陈明学长叹了口气:“这台高温炉还是去年刚换的,之前做耐磨合金的低温测试还挺稳定,没想到一到1200c的高温,就控制不住了。”

王浩也皱着眉:“我们已经调整了加热功率的pid参数,还检查了加热丝和温度传感器,都没发现问题。难道是设备本身的极限到了?”

林荞拿起一块试样,用放大镜仔细观察裂纹的形态。裂纹从试样边缘延伸到中心,宽度大约在0.01mm左右,这说明温度波动时,氧化膜和基体的热膨胀系数差异引发了内应力,而不稳定的温度又让这种应力无法均匀释放。“问题应该出在温度波动的频率和幅度上。”她沉吟道,“1200c是高温合金的敏感温度区间,哪怕是10c的波动,也会让氧化膜的生长节奏被打乱。”

为了找到解决方案,团队成员们在实验室里展开了讨论。“要不我们换一台高温炉试试?”李薇提议,“学校材料学院还有一台进口的高温炉,据说温度控制精度能达到±1c,就是预约使用的人太多了。”

“我已经问过了,那台炉子排到了一个月后,我们等不起。”陈明摇摇头,“而且进口炉子的使用成本很高,我们的科研经费也不允许长期占用。”

“那能不能在现有设备上做些改造?”王浩说道,“比如增加一个辅助加热装置,或者更换更灵敏的温度传感器?”

这个提议让林荞眼前一亮:“可以试试!我们现在用的是k型热电偶传感器,测量精度在±5c,如果换成s型铂铑热电偶,精度能提升到±1c,或许能改善温度控制效果。另外,我们可以在炉腔内部增加一个隔热罩,减少热量散失,让炉内温度更均匀。”

说干就干,团队立刻分工行动。陈明联系设备科,申请更换高精度的s型热电偶传感器;王浩和李薇负责设计和制作隔热罩,选用耐高温的陶瓷纤维材料,按照炉腔尺寸裁剪拼接;林荞则查阅设备手册,重新优化加热功率的控制参数,让温度调节更灵敏。

两天后,改造后的高温炉准备就绪。新的传感器已经安装到位,炉腔内的陶瓷纤维隔热罩牢牢固定,控制面板上的温度数值跳动幅度明显减小。“这次应该能成了!”李薇看着稳定在1198c的温度,脸上露出了期待的笑容。

林荞小心翼翼地将新制备的三组试样放入炉腔,关闭炉门,按下启动按钮。高温炉开始缓慢升温,团队成员们都守在旁边,眼睛紧紧盯着控制面板,生怕再出现波动。升温到1200c时,温度短暂波动了2c,随后很快稳定下来,屏幕上的数值一直保持在1200c±1c之间。

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