第133章 实验室的新课题(2/2)

方案确定后,林荞开始着手准备实验。实验室新增的真空熔炼炉已经安装调试完毕,这款设备能在真空环境下熔炼金属,避免氧化污染,确保合金成分均匀。林荞和团队成员一起,按照配方比例精确称量原料,镍、铬、铝、钇等金属原料被小心翼翼地放入坩埚中。

真空熔炼炉启动后,温度缓缓升高,从室温升至1500c,金属原料逐渐融化,形成暗红色的钢水。林荞紧盯着控制面板上的温度曲线,随时调整加热功率,确保温度稳定。熔炼过程中,她还通过氩气搅拌装置,让钢水充分混合,避免成分不均。经过两个小时的熔炼和保温,钢水被浇铸到模具中,冷却后形成了三组合金铸锭。

接下来是高温氧化测试。林荞将合金铸锭加工成标准试样,尺寸为10mmx10mmx3mm,经过打磨、抛光后,放入高温氧化炉中。她设置了1200c的高温,测试时间为100小时,每隔20小时取出试样,称量氧化增重,观察表面氧化情况。

第一次测试的结果并不理想。方案一的试样氧化增重达到1.2mg\/cm2,表面出现了明显的氧化皮剥落;方案二的氧化增重为1.0mg\/cm2,高温强度虽然达标,但抗氧化性不足;方案三的抗氧化性略好,氧化增重0.8mg\/cm2,但高温韧性未能达到要求。

“看来我们的配方还需要优化。”林荞看着测试数据,没有丝毫气馁。她和团队成员一起分析原因:“方案一的铝含量可能不足,导致氧化膜不够致密;方案二的钴含量过高,影响了抗氧化性能;方案三的钛和钨添加比例不当,导致韧性下降。”

根据分析结果,林荞对配方进行了调整:方案一的铝含量提高到10%,添加0.3%铈,增强氧化膜附着力;方案二的钴含量降低到3%,增加2%钼,平衡强度和抗氧化性;方案三的钛含量调整为1.5%,钨含量调整为2.5%,同时添加0.2%钇,细化晶粒。

第二次高温氧化测试开始了。这一次,林荞改进了测试方法,不仅称量氧化增重,还通过扫描电子显微镜观察试样表面的氧化膜结构,通过x射线衍射分析氧化膜的物相组成。测试结果显示,方案一的氧化增重降至0.6mg\/cm2,表面氧化膜连续致密,没有出现剥落现象;方案二的氧化增重0.文献发现,钇和铈的复合添加能产生协同效应,进一步改善氧化膜的附着力。于是,她在方案一的基础上,将钇的含量调整为0.4%,铈的含量调整为0.2%,同时优化熔炼工艺,将保温时间延长至3小时,确保稀土元素充分溶解。

第三次高温氧化测试结束后,方案一的试样表现惊艳:1200c高温下连续工作100小时,氧化增重仅为0.45mg\/cm2,表面氧化膜均匀致密,与基体结合牢固;高温抗拉强度达到620mpa,完全满足课题目标要求。

“成功了!我们做到了!”林荞和团队成员激动地拥抱在一起。连续一个多月的熬夜奋战,反复调整配方,不断优化工艺,终于取得了突破性进展。

周教授看着测试数据,脸上露出了欣慰的笑容:“林荞,你们做得很好!这个结果超出了我的预期。接下来,你们要深入研究氧化机理,分析稀土元素的作用机制,同时进行更长时间的高温稳定性测试,为后续的规模化应用打下基础。”

林荞点点头,心里充满了动力。新课题的初步成功,让她更加坚定了信心。虽然这个课题的难度远超之前的耐磨合金,但她相信,只要保持严谨的科研态度,勇于探索,不断创新,就一定能攻克更多技术难关,研发出自主可控的高温抗氧化金属材料,为我国的航空航天事业贡献自己的一份力量。

实验室里,高温氧化炉还在运转,新的试样正在进行更长时间的稳定性测试;显微镜下,氧化膜的微观结构清晰可见,等待着进一步的分析。林荞站在实验台前,看着自己研发的合金试样,心里充满了成就感和对未来的期待。她知道,新课题的征程才刚刚开始,未来还有更多的挑战在等待着她,但她已经做好了准备,将以更饱满的热情、更坚定的信念,在科研的道路上继续前行,书写属于自己的精彩篇章。