第340章 工厂试生产(2/2)

熨烫工使用工业熨烫机,根据不同面料特性调整温度:雪纺连衣裙采用低温蒸汽熨烫,避免面料变形;衬衫和牛仔裤则适当提高温度,确保熨烫后平整挺括。经过熨烫的成品服装,版型更加立体,褶皱完全消除,质感明显提升。

质检环节愈发严格,李秀带领另一位质检员对每一件产品进行全维度检测:逐一核对尺寸是否符合标准、针脚密度是否达标、面料有无疵点、辅料是否牢固,甚至仔细检查线头是否清理干净。对于检测出的轻微瑕疵,如个别线头未剪、小范围针脚不匀等,当场安排工人返修;对于严重不合格产品,则记录问题原因,反馈给相应工序进行整改。

试生产第六天,50件产品仅出现1件不合格,合格率首次达到98%。第七天,流程运转至最佳状态,从裁剪到成品入库全程顺畅,无明显卡顿,最终生产的50件产品中,仅1件因雪纺面料隐性疵点导致不合格,合格率稳定在98%。

试生产一周圆满结束,苏青组织全体工人召开总结大会。她公布了试生产数据:一周累计生产350件产品,碎花连衣裙120件、条纹衬衫120件、牛仔裤110件,总合格率98%,远超预期的95%目标,其中牛仔裤合格率最高,达99%,碎花连衣裙因面料特性合格率为97%。

“试生产的结果让我很满意,这离不开大家的努力。”苏青难掩喜悦,“通过一周的磨合,我们的流水线流程顺畅、设备运行稳定、团队协作默契,产品质量也达到了标准。不合格的2%主要是新手操作细节和面料隐性问题,后续通过加强培训和严格原材料检验,完全可以进一步提升。”

她同时指出了需要改进的地方:“部分新手的设备操作熟练度仍需提升,工序衔接的节奏可以进一步优化,原材料检验要更加细致,避免隐性疵点流入生产环节。”

工人们也纷纷发言,分享试生产的体会:“流水线分工太高效了,以前手工做一件衬衫要半天,现在跟着流程走,一小时就能完成两件。”“工业设备就是好用,针脚又匀又牢,干活也省劲。”下岗女工张兰笑着说:“没想到我一个新手,试生产最后两天也能做出合格产品,太有成就感了。”

总结大会后,苏青宣布:“试生产圆满成功,从下周一开始,工厂正式量产!在试生产的基础上,每天产能提升至80件,重点扩大3款基础款的生产规模,同时承接定制订单,实现批量生产与个性定制并行。”

厂房内响起热烈的掌声,工人们脸上洋溢着自豪与期待。苏青站在厂房中央,看着整齐排列的合格产品,心里充满了底气。试生产的成功,不仅检验了工厂的硬实力,更凝聚了团队的信心,为“青燕服装加工厂”的正式运营奠定了坚实基础。

夕阳西下,余晖透过厂房的窗户洒在成品上,3款基础款服装色彩鲜亮、做工精良。苏青知道,试生产的成功只是一个开始,未来还需要不断优化流程、提升效率、拓展市场,但她坚信,凭借成熟的生产体系、专业的团队和严格的质量管控,“青燕服装加工厂”一定能在服装行业站稳脚跟,让“青燕”的品牌走出小镇、走向更广阔的天地。而这98%的合格率,不仅是试生产的圆满答卷,更是工厂未来发展的坚实起点。